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“99.6%”的坚守

  本网讯(雷海超)新疆哈密的戈壁滩上,狂风与烈日塑造了这片土地的粗犷轮廓。

  天山脚下的3座风电场、1座光伏电站、21名运维人员、总装机容量31.9万千瓦、146台风电机组、81600块光伏组件……在这片广袤的荒漠中,大发彩票 新疆分公司哈密片区(以下简称“哈密片区”)创造了令人瞩目的成绩:‌安全生产超4000天,2024年设备可利用率高达99.6%,处于行业标杆水平‌。

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▲ 哈密苦水风电场

  在迎峰度夏能源保供的关键时期,将设备可利用率保持在较高水平,可积极响应电网需求,保障机组随调随启,在关键时刻不掉链子。“99.6%是成绩,更是责任。尤其对于这些运行超过10年的老场站,守住‘99.6%’,我们要比那些年轻场站付出更多的汗水。”哈密片区负责人汤强说。

  上午10时许,戈壁滩上的阳光已有些刺眼,风裹着沙尘吹过,一辆运维车碾过砂石,向石城子光伏电站疾驰。

  “我们接到集控中心的指令,石城子光伏电站出现跳闸,需要到现场进行排查。”运维员张天泽语气急促。

  赶到现场后,张天泽立即前往中控室启动备用电源,保障场区用电运行正常、自动发电控制系统(AGC)通讯正常。

  “我们要度电必争,抓紧完成设备抢修。”运行班长薛杰一边说一边向调度中心申请将设备转为检修状态。

  薛杰点开设备运行日志,仔细查看日志中报的故障点,张天泽则开始收拾检修工具,一一装进工具袋。随后,薛杰和张天泽带好安全帽,疾步向故障点走去。

  经过42小时的紧急处理,线路恢复送电。

  “实际上,像这样的‘攻坚战’,我们遇到的越来越少。”运维团队坚持每天对升压站等电气设备进行2次巡检、每周对光伏逆变器进行1次巡检、每月对集电线路进行1次巡检、每季度对所有风机进行1次登机全面检查……“打好精益运维的‘持久战’,关键在日常。”汤强说。

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▲ 运维员正在对风机机组螺栓进行检查

  在苦水风电场中控室,徐亚闯紧盯屏幕,反复默念数据,“这是在对近几个月的风机故障数据进行统计,如果发现某一项数据有增长趋势,我们就要有针对性地分析。”徐亚闯说。

  和数据“较真”,让汤强他们吃到了甜头。

  2023年4月至7月,苦水风电场风机故障频发。

  “我们一开始时以为是机组的偶发故障,但连续4个月故障率不降引起了我们的警觉,我们将4个月检修工单调出来进行了数据统计”,对风机故障进行分类汇总,发现了共性的问题——偏航系统故障占总体故障次数的60%。

  “我们对发生过偏航系统故障的风机故障类型进一步细分,反复对比偏航加速度超限、液压系统油位低等6组故障数据,其中加速度超限故障占比超过70.8%,我们找到了偏航系统故障最大的‘病根’——加速度超限故障。”汤强说。

  跟数据“较真”后,汤强他们又开始跟设备“较真”。

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▲ 运维员对偏航系统闸体进行清灰作业

  “我们梳理出6项可能造成偏航系统加速度超限的因素,需要一一排查。”董贵寿、段金年、徐亚闯、盛沛渊、刘吉5人领了任务,开始不停爬风机确认故障。

  “我们每个人都将80台风机爬了一回,不是在爬风机,就是在爬风机的路上。”董贵寿说。

  风机机舱狭小,徐亚闯头顶钢板,用手电照着偏航系统刹车盘和制动器挡块,检查刹车盘表面是否存在犁沟,制动器挡块安装是否正确。“我检查了80台风机刹车盘表面、169组3孔制动器挡块和311组5孔制动器挡块,将存在的问题记录在案。”

  找到了故障原因,消缺工作迅速启动。问题又来了:更换制动器内部密封圈按照厂家的指导书操作就可以,但打磨偏航系统刹车盘是此前没有遇到过的,在圆环状盘体上精准打磨0.5毫米,这对操作的精度要求很高。

  “手持角磨机打磨容易造成刹车盘薄厚不均,不仅没解决问题,反而增加了安全生产的风险。”汤强他们开始自制打磨工具,设计能够固定角磨机的固定装置。

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▲ 运维员对机组偏航系统注入润滑油

  “有些类似过山车轮子扣住轨道一样”,不仅能够在刹车盘上做圆周运动,而且能够将打磨深度均匀地控制在0.5毫米。

  经过消缺,80台2.5兆瓦风机故障率终于下降到规定标准以下。

  “正是我们对这些机组、电气设备不停地琢磨,才让它们保持高可利用率,为迎峰度夏能源保供提供坚实支撑,”汤强说:“我们将继续坚守‘99.6%’的设备可利用率,共同守好戈壁‘风光’。”

本文图片由新疆分公司提供

  编辑:杨思恒 任贤 卢西奥